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                    某机械厂主要生产高速绞线机。电机参数:额定功率3.7kW,额定电流8.1A,额定频率50Hz(最高用到100Hz),额定转速1440rpm。系统采用端子控制,外部模拟量VCI给定,开环运行。设置加减速时间为40s,运行曲线F1.04~F1.07 设置正确。当外部出现断线、绞线或绞线机内部机械出现问题时,变频器必须马上停止运行,并与抱闸机构配合实现急停。该厂根据以往的经验对变频器进行设置后,变频器报E002故障。
                    通过询问了解到:用户将多功能输入端子设置为外部?;噶罟δ埽╔i=35),而?;绞窖≡裎跛偻;‵2.08=0),当按下急停按钮后,变频器报E002 故障。
                    1. 将?;绞礁奈杂赏;螅‵2.08=1),故障现象马上消失。但这样无法实现正常的减速?;?,所以必须F2.08=0。
                    2. 利用多功能输入端子的?;绷髦贫δ埽╔i = 19 ),设置直流制动参数F2.09=35Hz,F2.10=0s,F2.11=20%,F2.12=2s,故障消除,并能快速?;?。但依然存在上面提到的产生故障的隐患,特别是如果电机运行在100Hz 时,需要重新调整F2.09~F2.11 的参数值。所以这不是一个最佳的解决方案。
                    3. 利用多功能输入端子的变频器运行禁止功能(Xi=37),运行中的变频器自由停车后由抱闸抱死,用户认为此方法最合适。
                    上面案例中故障主要是变频器?;氡д⒈Ы羰毙蚺浜喜灰恢乱鸬?。因为按下急停按钮后,变频器按减速时间?;跛偈奔渖栉?0s),在变频器输出频率还没有降为0Hz 的时侯,报闸突然抱紧,产生了很大的堵转电流,超过了过流?;ぶ刀鱿值墓收?。
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